機械系統故障
旋挖鉆機動力頭扭矩不足
故障現象與分析
旋挖機鋼絲繩
旋挖鉆機在鉆孔施工時動力頭扭矩不足,動力頭正轉、反轉轉速都不夠,動力頭馬達或減速機運轉時有異響。
動力頭扭矩不足,可以從液壓和機械兩方面考慮:1.液壓系統液壓油壓力不足;2.動力頭馬達故障、減速機故障或齒輪箱故障等。
故障原因與排除方法
引起旋挖鉆機動力頭扭矩不足的原因有:1.先導壓力不足或者溢洗閥調定壓力過低;2.液壓系統密封圈破損、油質含雜質或不清潔、濾芯堵塞;3、動力頭減速機零部件受損;4.動力頭馬達損壞或者液壓油泄漏量大;5.動力頭齒輪箱機械裝置損壞。
一般排除方法分以下幾個步驟:1.檢測液壓系統主系統壓力正常,說明液壓系統沒有問題,考慮機械損壞的可能;2.在檢查液壓系統回路時,先檢查密封圈、如果破損及時更換、檢查油質如果不清潔需更換液壓油或將油質重新過濾后使用,濾芯堵塞及時更換濾芯;3.在檢查液壓系統的過程中,發現動力頭運轉時減速機和馬達存在小范圍的周期性異響。拆卸動力頭馬達,檢查馬達及輸出軸;4.拆下減速機,拆卸減速機。注意在拆卸時應當保持拆卸環境清潔、并嚴格安裝順序拆卸。仔細檢查減速機內部,如果發現齒輪損失,應更換齒輪,并將螺栓墊片和零部件清洗一遍。
旋挖鉆機動力頭正轉扭矩不足,轉速低
故障現象與分析
故障現象主要表現為:旋挖鉆機工作時動力頭扭矩不足、轉速低,反轉時正常。發動機正常工作。
發生這種現象一般液壓油壓力不足,液壓油流量減少或機械傳動裝置損壞導致扭矩變小、轉速低[2]。
故障原因與排除方法
發生這種故障的原因主要有:1.動力頭油座補油閥上的溢流閥壓力過小;2.主閥上動力頭控制閥溢流閥壓力過小;3.動力頭馬達氣蝕,內泄;4.動力頭減速機故障;5.動力頭大齒輪箱體轉動軸故障。
其排除故障應按以下步驟進行:1.測量主泵合流壓力,壓力正常時,則應排除主泵油壓不足的問題;2.清洗動力頭補油閥上的單向閥和溢流閥。調節溢流閥,更換補油閥,如果故障仍沒有排除,由可以排除補油閥與溢流閥出故障的問題。3.調換動力頭油座上的兩根主油管,測試手柄動作是相反的,故障還是未能排除。可以判斷主閥控制閥沒有問題;4.拆卸馬達,檢測馬達狀況,馬達正常,排除馬達故障。5.如以上故障均排除,則可能是由于動力頭減速機出現故障,減速機出現故障一般是由于齒輪磨損嚴重,更換齒輪后即可恢復正常工作。
電氣系統故障
旋挖鉆機電氣故障最常發生的為旋挖鉆機測深無顯示。旋挖鉆機測深系統所使用的主要元件為編碼器,由P24V供電給編碼器,編碼器在有脈沖信號時通過脈沖信號A相與脈沖信號B相把信號反饋至控制器,信號經過控制器處理,再傳遞信號至顯示屏顯示深度讀數。測深編碼器的電源線或信號線斷開,編碼器損壞或控制器測深信號不正常都可造成測深無讀數顯示。
其發生故障的原因主要是因為:1.電源線與信號線接頭松動、虛接或者脫落;2.測深編碼器由于震動過大或遭受異常撞擊,編碼器內部損壞;3.探測器無信號輸出。
故障排除一般采用以下步驟:1.首先檢測24V電源線路有無電壓供給編碼器。如有電壓輸入,則檢查編碼器在工作情況下有無信號輸出;如有輸出,檢查脈信號線A與脈沖信號線B有無線路開路或接觸不良而造成脈沖信號輸入到控制器,如上述情況正常,只能考慮控制器的程序故障和參數未正確設定而引起的故障;2.根據分析如果電源正負極線頭松脫,編碼器不工作會造成無顯示。測量測深大滑輪上編碼器與P24V的連接線接頭電壓值為24V,正常,說明電源無問題,供電無問題。如編碼器工作正常且脈沖信號輸出的狀況下,就得檢查脈沖信號A與脈沖信號B兩根信號線的連接狀況。因線路接頭已經拆開,就先測試測深脈沖信號A相與測深脈沖信號B相兩根信號線的通斷情況。關掉總開頭電源,把連接到編碼器一端的XM2.7與XM2.8短接,然后測量控制器端頭兩根信叼線的電阻值,檢測兩組信號的線路正常;3.如果證明電源線路與信號線路正常,則應該為編碼器的故障引起。采用萬能表檢測編碼器是否有故障。
卡管故障
旋挖鉆機在鉆孔過程中,難免會出現坍孔、卡管、掉物等故障。上述故障可分別采用回填重鉆、淤泥吸拔、叉鉤打撈等方法排除故障。下面重點談談旋挖鉆機在澆筑過程中出現的故障及處理方法。
卡管是最常見的現象,原因不外乎是混凝土流動性差造成離析,或各種機械故障引起混凝土澆筑不連續,在管中停留時間過長而卡管,或導管進水造成混凝土離析等而引起卡管。卡管故障出現時,可通過以下三種方法排除故障。
錘擊導管法蘭。錘擊導管法蘭,吊繩上下抖動等兼可疏通導管。個別嚴重的,也可安裝附著式振動器,但最好在一開始就采用,振動可疏通,但其害處是同時也有可能使混凝土離析。
鋼筋沖搗。若卡管位置在距地面以下不遠處,可用25米以上的鋼筋沖搗。
加焊鐵板。在導管外加焊鐵板,利用導管下落時鐵板與其它卡座的撞擊振動疏通。導管進水故障排除
導管進水,能在導管中聽到“嘶嘶”的水流聲,此時應迅速查明漏水的位置,在埋深允許的情況下,盡量將其埋在混凝土中。否則,應提升導管,處理好漏水以后,設置隔水栓,重新澆筑。
導管進水,其原因主要在于首灌混凝土量不足或導管口提升過高以至無埋深;誤測導致導管提升至混凝土面外,其基本現象為導管中會重新充水,孔內水位明顯下降。導管進水的解決辦法也有三種。
首灌混凝土量不足或導管口提升過高以至無埋深而使導管進水的,可用導管作為吸管,用空管吸泥的方法將孔內混凝土吸出,并重新灌注。
可采用重插法來解決由于誤測而使導管進水的問題,即重新將導管插入混凝土中,用泥漿泵抽出管內的泥漿,再重新澆灌混凝土。其前提條件是表面混凝土沒初凝,若超過初凝時間則作為廢樁。若沒埋深,但導管內有混凝土面而沒進水的,則插入重澆,但有可能造成夾層,應注意測試。
若導管已離樁頂不遠時進水,可在以后基礎開挖中埋入護筒,清除沉渣及軟弱混凝土層,安裝同樣直徑的模板,澆筑混凝土至設計標高。
導管拔斷故障排除
導管拔斷或拔不出,其原因有埋深過大,時間長后造成混凝土初凝,引起摩擦阻力過大,螺栓擰緊力矩不足。可以通過加強測深,控制埋深來解決這一故障。
若導管斷在混凝土中,則繼續澆筑,權當加入鋼筋;若導管斷在混凝土外,則采用重插法,設置隔水栓,重下導管重新澆筑,前提同樣是混凝土未初凝。
若用上述方法處理無效時,應及時將導管拔出,將已灌的混凝土吸出,抽出鋼筋籠,重新清孔,并重新下鋼筋籠、混凝土,若再無法處理時,只能按廢樁對待。廢樁情況應絕對避免,實在無法避免,只得采用補樁的方法。補樁分兩種,即原樁位上補和廢棄原樁位上補。
原樁位上補可采用反循環鉆機除去鉆錐,用泥漿泵將泥渣及混凝土渣吸排出去,并采用清水清孔,在鉆頭上焊接十字鋼鋼骨架對原樁頂面搗刮,然后下導管繼續澆筑,以后加強檢測。原樁位報廢。一般要補對稱兩根,且無樁位,常采用原樁位上補一根,旁邊再澆一根的方法。
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